中国江苏网讯 丹桂飘香,10月28日10:20,在金陵石化水煤浆装置现场,今年新建的低温热发电机组安稳高效运行,实时数据显示:发电2900千瓦时/小时。
近年来,金陵石化坚定绿色发展理念,从管理、优化、技术三个方面持续攻关,深入挖潜节能降耗。通过实施热媒水供热、直热供料、低温热发电、烟气换热等举措,持续推进余热回用,推动能源循环利用,实现绿色节能,效果显著。今年,前三季度余热回用节约低压蒸汽80多万吨,节支超亿元。
热媒水供热节能
10月25日15:00许,在金陵石化32号路北异丁烷装置中控室,DCS实时数据显示,成品塔进料温度74℃(摄氏度),热媒水交换正常。
该公司异丁烷装置原设计使用低压蒸汽作为精馏塔底热源,能耗大。而连续重整、芳烃装置有大量的热媒水可以利用。为此,该公司专门成立攻关组,从2019年实施节能攻关,经过严格分析论证、优化工艺流程、改造设备设施。将3号连续重整、芳烃等装置低温热媒水送至异丁烷装置作热源。运行表明,成品塔进料温度上升20℃左右,低温热媒水温度下降约22℃,瞬时流量每小时约800吨,“一升一降”,节能显著。
同时,异丁装置蒸汽所产生的凝结水,其余热也被回收利用作加热源,然后再排至凝结水系统,从细节上挖潜节能,避免能源浪费。攻关小组还实施了焦化、加氢裂化等装置的热媒水供给各气分装置换热节能。
“目前,公司三路热媒水余热交换量2900吨/小时,降低蒸汽消耗超过130吨/小时。今年前9个月节约低压蒸汽约80万吨,降本超亿元,这是公司低温余热利用效率最高的一种方式。”技术质量部副总工程师张爱萍高兴地介绍。
直热供料节能
10月28日9:30,金陵石化3号常减压装置减四线油,由进蜡油加氢罐区改为直供渣油加氢装置后,温度从100℃提升至210℃,保持稳定。
多年来,由于设计和生产操作的原因,该公司多数装置生产的物料进入下游装置前,先要经过冷换设备,将高温物料冷却至100℃以下进入中间罐区,再送入下游装置,造成能源浪费,而且耗用设备多,增加水电费。为此,公司改变多年不敢干的状况,组织节能攻关组全面梳理不合理直热供料流程,严密测算、改善设施、优化流程,并建立直热供料监测系统,实时跟踪运行参数,出现异常及时处置,抓实直热供料余热回用。
公司先后实施1号催化裂化到3号焦化的油浆料直热供料,油浆温度上升50℃;2-4号常减压装置减压渣油直供焦化、渣油等下游装置,焦化料温度上升约16℃; 3号常减压装置减四线油直供渣油加氢,减四线温度同比上升100℃;1-2号渣油加氢装置精制渣油全部直供三套催化装置,渣油温度上升约30℃,等等,节省了大量的能源。
“目前,公司物料间直供率和热供率平均由原来的40%提升到现在的90%左右。今年前三季度,降低能耗相当于节约标煤1.5万吨。”张爱萍说。
低温热发电节能
“发电机组油泵出口油压1.1兆帕,油冷器出口油温32℃,凝气器液位36厘米,正常。”10月28日15:30,水煤浆净化合成工区外操夏勇存,在低温热发电机组巡检时对答。
近年来,该公司利用低压蒸余热发电节能。水煤浆装置生产时会产生富余蒸汽,过去没有得到很好利用。2014年,该公司实施技术改造,在水煤浆水处理工区增设低温热发电机组,回收余热发电节能。为了充分高效发电,装置人员精心操作,根据蒸汽余量变化,及时优化工艺参数;开展常见故障分析、难题解决等内容培训,提升职工操作水平,确保机组安稳高效运行,力争多发电。目前,该机组年均发电约400万千瓦时。
今年。该公司在原有低温热发电的基础上,又新建一台功率更大、效率更高的低温热发电机组。7月29日,技术人员在完成发电机空载、励磁空载特性、同期特性等关键试验后,发电机组发电并网一次成功,每小时发电约2500千瓦时,节能明显。
同时,该公司在加热炉烟气余热回收上狠下功夫,设法降低排烟温度节能降耗。但烟气露点腐蚀温度是降低排烟温度的瓶颈,攻关组对燃料中总硫含量实施攻关,成功将燃料气总硫降至合理范围,保持烟气中硫氧化物含量小于20毫克/米3,并采用新型空气预热器,降低烟气温度至90℃以下,保持加热炉效率超94%,全力降低燃料气消耗。目前,该公司三套常减压、焦化、加氢裂化等主要装置均实施了加热炉烟气余热回收。
“经测算,每年约余热发电2100万千瓦时、减少加热炉燃料气消耗4000吨。今年1-9月,累计发电超600万千瓦时,同比增加一倍,减少加燃料气消耗3000吨左右。”张爱萍说。(陈平轩)