今年以来,金陵石化化水装置通过源头管控、优化运行、精细管理等举措,推进除盐水稳定保供与水资源高效利用。前8个月,该装置累计生产合格除盐水460余万吨,新鲜水耗量同比降低14余万吨,制水比下降1.6%,成功打出节水保供组合拳。
该装置坚持源头管控,持续深化来水质量监控与管理,严格落实换热器查漏机制,通过定期检测来水质量与预防性维修,有效遏制因设备老化或操作不当导致的泄漏问题,从而大幅降低因泄漏而产生的额外水耗。同时,他们还加强对操作人员的培训与监督,确保每位员工都能准确识别并及时处理潜在的水耗增加因素,从源头上遏制水资源的浪费。此外,该装置还提前与供水和用水单位进行充分沟通协调,制定合理外供策略,避免瞬间大量用水而导致的资源浪费和设备压力,并加强除盐水质量的监控与管理,加强手工样比对确保外供除盐水优质可靠。
该装置针对水质变化灵活优化运行方式和再生操作,在确保水质达标的前提下,精准判断一级脱盐水再生时机,在更加接近失效终点时进行再生处理,并通过更换使用寿命超期的离子交换树脂,有效延长周期制水量,进一步减少再生和投床过程中的水耗。此外,装置人员还致力于提升双膜系统的运行效率,通过加强现场维护管理、提高运行负荷等措施,显著增加反渗透产水量,并改善交换器进水水质,从而延长交换器的运行周期,降低失效再生的频次,减少新鲜水的消耗。
为进一步挖掘节水潜力,该装置积极开展新鲜水节水竞赛,鼓励全员参与节水行动。在日常工作中,对计量表进行精细化管理,及时会同计量中心进行零点校正,消除仪表偏差,确保数据准确无误。同时,持续加强凝结水系统的回收工作,通过优化水质监控流程和设备整改消缺,不断提升回收率。在公司大检修期间及下游用水负荷较低时,该装置还抓住有利时机,对埋地隐患进行施工整改,并对部分除盐水管线进行抬高及材质更新,为后续生产平稳运行提供坚实保障。(陈伟伟 王志华)