5月31日,特高压±800千伏泰州换流站2021年度检修工作正在进行,极I、极II换流变广场上,江苏省送变电有限公司的施工人员与监理、省检的工作人员一同,手持作业卡,对极I、极II换流变的各条消缺项目进行逐一核查比对,确保所有缺陷都已消除完毕。预计6月2日可完成全部检修工作。
“预开工”,做减法
精益化检修秉承“精益检修、一停多用、试点先行、稳步推进”的工作思路,目的是提升直流能量可用率和降低设备强迫停运率。为此,省送变电提前与运维单位沟通,将检修内容进行分类。
运维单位根据设备在线检测等手段结合设备运行工况,对部分设备延长检修周期,重点针对应修必修项目,由铺开检修开展转变为重点部位检修。
“检修工期压缩了4天,我们必须做好减法,减去不需要停电的作业,日常检修完成,不需要再停电期间检修,减少停电时间。”省送变电公司泰州站检修项目负责人吴勇说。
整个检修工作从2月份就已经开始,提前完成了交流部分陪停检修项目13项,391个设备气室气体检测,换流变27相油样采取以及分接开关油流继电器工作。
“热备用”,做加法
根据国网跨区直流年度检修停电安排,泰州换流站年度检修5月27日至6月2日期间进行。本次例行检修项目28项,特殊检修项目8项,技改项目3项,消缺项目77项,隐患治理项目31项,反措执行项目2项,精益化评价整改项目1项,技术监督项目14项,重点检查验证项目55项。
省送变电公司根据工作内容,超前谋划,投入管理及检修试验人员300名,吊车5台、斗臂车16台、平台车15台。人员、车辆及机具投入比往年常规检修增加2倍。
“前期我们把检修方案报审流程都走完了,工作票也录入了系统,安全围栏都是提前围好的,等停电令发出就可以进行熟练工作。”吴勇把准备工作比喻成“热备用”,不仅进行了桌面推演,还针对重点修试项目进行了工作演练。
每天安排2辆大巴车在换流站门口对检修人员进行接驳,在换流站中心场地上还设立了检修指挥部、工器具室、休息室,方便随时协调现场问题。每一项保障工作都是为了节约时间。
“全启动”,做乘法
“精益化检修试点不单单是我们把工作做完,而是要为以后的检修更精益做好总结和提升。”吴勇说如果仅是把工期从11天压缩到7天,通过投入人力、物力和工作时长,工作依然可以完成,但是这样是没有意义的。
吴勇掏出手机展示了精益检修工作群里的聊天记录,里面是每个作业面工作中发现的缺陷。省送变电公司通过对新发现的缺陷汇总、比对、分析,列出缺陷高发部位,提供给运维单位作参考并重点巡视。根据数据可以基本确定下一年度检修时人员安排,使缺陷减少、效率提高。
不仅要效率,还要安全。检修网格化管理是本次检修安全管理的一项尝试,即区域检修内定人、定量。通过与运维单位提前开展精益对接,明确检修工作量,编制进度管控表,进度细化到单台设备,并将工作任务分解至每个检修人员。作业面负责人负责网格内的检修人员的工作,每个检修人员的马甲背后都有区域铭牌,人员一目了然,最大限度减少交叉作业,降低安全风险。
“精益化检修就想汽车做保养,日常保养和大保养相结合,我们作为检修单位就像4S店,要优质高效完成工作。”吴勇说精益检修是个“双赢”的模式,对于运维单位来说减少了停电时间,提升了工程利用率和输电量,对于检修单位来说,加强了人员对设备性能的认知水平,深入了解了设备构造和机械特性,提升了人员技术和技能水平,一举两得。
“按照日均泰州换流站输电量来算,4天时间可以多输送2.88亿千瓦时,这个夏天可以多凉快1度!”吴勇自豪地说。(通讯员 蒋江磊)